一、项目背景
遵义某化工厂有一台离心式冷水机组,已经运行多年了,最近发现其制冷量明显不足,能耗上升,且多次出现冷媒压力异常下降,
严重影响生产运行。
二、寻找问题
停机并抽空冷媒后发现,对部分铜管进行抽出发现,其内壁存在不同程度的腐蚀,并且有些地方已经生锈,甚至出现裂纹的情况。
出现此问题的铜管并不在少数,在加上距离上次更换铜管的时间也有点长了,因此对冷凝器和蒸发器的全部换热铜管进行整体更换。
三、更换过程
1,准备工作:选用原厂件的铜管,需要更换的铜管数量达百条,需要的时间比较长,预估5天左右,协调厂家停机时间。
2,拉警示线:对机组进行断电,排空冷却水,回收全部冷媒,对冷水机组的端盖隔板进行拆卸;
3,拆旧管:使用专业拉拔器将旧铜管逐一拔出,这个动作要小心,避免损伤管板,并对旧管进行收集起来;
4,清洁:旧管拆除后,用高压水枪和专用清洗剂将管板清洗干净;
5,新管安装与胀接:将新铜管精确切割至所需长度,并逐一插入管板孔。使用液压控制的自动胀管器,对铜管两端进行精准胀接,
确保其与管板紧密结合,
四、测试
更换完成后,分别对冷凝器和蒸发器的水侧进行水压试验,认无泄漏。。所有测试合格后,安装回水室隔板和端盖,更换全部密封圈。
五、效果
机组重新开机后,制冷量达到额定值的102%,能效提升了9%左右,预计每年可节约电费约11万元。
此类工作涉及到专业的仪器和工具,因此企业在操作时,如果公司没有专业的维修技术人员,尽量找专业的冷水机组售后团队避免,避
免损坏机器主体。

